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中石化!最新成套技術通過鑒定

來源(yuán): 2024-09-10 15:27:49

獲悉,近日,由北(běi)京化工研(yán)究院和SEI、海南煉化(huà)共同完成的“30萬噸(dūn)/年多相(xiàng)結構(gòu)聚丙烯釜(fǔ)內合金成套技術開發”通過了集團公司科技部組織的鑒定。鑒定委員會認為該項目整體達到國際先進水平。

此前,該技術在海(hǎi)南煉化30萬噸(dūn)/年(nián)環管聚丙烯裝置上順(shùn)利落地,可(kě)實現生產(chǎn)分散(橡膠)相(xiàng)含量大(dà)於30%的(de)產品。落地以來,生產了超高抗衝、耐應力發(fā)白、低收(shōu)縮等係列聚丙烯產品,該類產品VOC含(hán)量(liàng)低,總體性能達到或超過進口聚(jù)丙烯產品指標。

聚丙烯生產過程中的多相階段加入的大量氫氣,會在共聚階段導致所製備的共聚物(wù)分子量偏低,影(yǐng)響聚合物機械和使用性能。

針對(duì)這一難(nán)點,北化院新產品開發所(suǒ)的科研(yán)人員聯(lián)合SEI、海南煉化,克服重重困難(nán),在短時間內自主研發了非減壓脫(tuō)氫技術,助力高性能(néng)聚丙烯(xī)產品開發。該技術可在更寬範(fàn)圍內調控橡膠相分子量,進而提高聚合物分子量,從而(ér)解決了相(xiàng)關問題。

同時,為解決現有技術中氣相反應器運(yùn)行周期(qī)短的問(wèn)題,研(yán)究人員還(hái)開發了(le)新型氣相流化床反應器(qì),消除(chú)了反(fǎn)應器聚合物滯留和結塊的問題,使氣相反應係統運行(háng)周期延長2倍(bèi)以上。據悉(xī)該項技術開發成功後,目前已許可(kě)給鎮海煉化等多家企業。



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